破解技術(shù)瓶頸 “中化開(kāi)磷”循環(huán)經(jīng)濟(jì)邁新步 |
時(shí)間:2006-07-18 來(lái)源: 視力保護(hù)色: |
新華網(wǎng)貴州頻道7月18日電(張厚強(qiáng) 魏中良)7月16日,筆者在貴陽(yáng)中化開(kāi)磷化肥有限公司了解到,該公司通過(guò)內(nèi)部挖潛、自主創(chuàng)新,攻克了磷礦礦漿濃密工藝技術(shù)中的重大技術(shù)難題,化解了企業(yè)上億元投資風(fēng)險(xiǎn),標(biāo)志著貴陽(yáng)市磷煤化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目邁出了關(guān)鍵步伐。
據(jù)悉,息烽縣小寨壩鎮(zhèn)磷化工基地與磷礦石主要產(chǎn)地之一開(kāi)陽(yáng)縣金中鎮(zhèn),直線距離不足17公里,但由于中間隔著南山山脈,長(zhǎng)期以來(lái),開(kāi)陽(yáng)的磷礦石不得不通過(guò)火車(chē)、汽車(chē)輾轉(zhuǎn)50余公里運(yùn)輸。高昂的運(yùn)輸成本降低了磷化工產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,鐵路和公路的運(yùn)力不足,嚴(yán)重制約了磷化工行業(yè)的發(fā)展。為適應(yīng)貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)磷煤化工(國(guó)家)生態(tài)工業(yè)示范基地的建設(shè)需要,2004年“中化開(kāi)磷”決定斥資一億元,開(kāi)始修建一條橫穿整個(gè)南山山脈的磷礦漿輸送管道。 據(jù)了解,磷礦礦漿輸送系統(tǒng)由碎石系統(tǒng)、濕磨機(jī)系統(tǒng)、傳輸管道系統(tǒng)和濃密機(jī)系統(tǒng)等部分構(gòu)成。其核心部分就是礦漿濃密工藝技術(shù)。整個(gè)傳輸管道長(zhǎng)16.5公里,由直徑200毫米的2根礦漿專(zhuān)用管和直徑250毫米污水專(zhuān)用管組成。 2005年,正當(dāng)工程即將接近尾聲的時(shí)候,由國(guó)內(nèi)著名專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)的項(xiàng)目關(guān)鍵設(shè)備——濃密機(jī)卻被發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重缺陷,去年8月,被迫宣布項(xiàng)目失敗。 為突破企業(yè)技術(shù)改造“瓶頸”,“中化開(kāi)磷”通過(guò)反復(fù)論證,決定依托自主技術(shù)力量進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。在半年多的時(shí)間里,專(zhuān)門(mén)成立的技術(shù)小組針對(duì)開(kāi)陽(yáng)磷礦石易沉淀的特性,將國(guó)際慣用的爬犁式濃密機(jī)改造成了攪拌式濃密機(jī),并利用中控系統(tǒng)調(diào)節(jié)攪拌速度,終于攻克了難倒國(guó)內(nèi)頂級(jí)設(shè)計(jì)院所的難題,成功解決了磷礦漿沉淀堵塞管道問(wèn)題。 今年3月10日濃密機(jī)試投產(chǎn)以來(lái),運(yùn)行良好。經(jīng)專(zhuān)家鑒定,此項(xiàng)技術(shù)目前屬?lài)?guó)內(nèi)首創(chuàng),具有較高的推廣應(yīng)用價(jià)值。負(fù)責(zé)該工程的主任工程師廖貴芳介紹,這項(xiàng)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù),在冶金、采礦等方面都有著廣泛的用途,目前他們正申請(qǐng)技術(shù)發(fā)明專(zhuān)利。 據(jù)公司總經(jīng)理周俊生介紹,該工程項(xiàng)目投產(chǎn)后,開(kāi)陽(yáng)的磷礦石在開(kāi)采后,不再需要火車(chē)、汽車(chē)輾轉(zhuǎn)運(yùn)輸,而是就地打磨成漿通過(guò)管道輸送到小寨壩鎮(zhèn),再由自主研發(fā)的濃密機(jī)將磷礦漿分離成為清水和符合生產(chǎn)需要的磷漿。清水通過(guò)管道回到開(kāi)陽(yáng)重復(fù)使用,磷漿則進(jìn)入反應(yīng)爐生成各種磷肥。磷肥反應(yīng)過(guò)程中生成的廢氣再進(jìn)入廢氣發(fā)電裝置發(fā)電,而廢水和廢渣則通過(guò)專(zhuān)門(mén)的輸送帶和管道進(jìn)入磷石膏生產(chǎn)線并最終生成高檔建材磷石膏砌塊。整個(gè)磷化工生產(chǎn)過(guò)程在封閉循環(huán)狀態(tài)下完成,體現(xiàn)了減量化、再利用、再循環(huán)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)“3R”原則。 據(jù)悉,去年中化開(kāi)磷從開(kāi)陽(yáng)購(gòu)進(jìn)了110萬(wàn)噸磷礦石,運(yùn)輸成本達(dá)4000多萬(wàn)元,并且已經(jīng)達(dá)到了運(yùn)力極限。這一突破性的實(shí)現(xiàn),不僅可使磷礦漿運(yùn)力提高一倍以上,達(dá)到每年230萬(wàn)噸,而且可使該公司按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念構(gòu)建的磷礦漿輸送管道、廢渣綜合利用、廢氣放電裝置三大項(xiàng)目形成了體系,以此為依托建立的封閉循環(huán)運(yùn)行的磷化工生產(chǎn)線,達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。投產(chǎn)后僅運(yùn)輸成本每年就可為企業(yè)降低4000萬(wàn)元以上,整個(gè)工程項(xiàng)目的投資有望三年內(nèi)收回。( |